一、前言
某大型石化公司先后建設了多套丙烯腈裝置,成為國內主要丙烯腈生產基地。最新建設的丙烯腈裝置脫氫氰酸塔釜液泵P-l18,出口壓力0.3~0.4MPa,工作溫度75℃,輸送介質為含少量極度危害介質的劇毒丙烯腈(沸點77.3℃),介質的特殊性質決定了其零泄漏的基本工作工藝要求。
二、故障現象
P-118泵為國際知名流體機械公司的進口離心泵,原裝軸封選用約翰克蘭5620P型集裝機械密封,采用Plan11+PLAN52輔助密封沖洗方案(見圖1、圖2)。
Plan11+Plan52方案,是串聯式機械密封,前一道密封靠泵送介質本身去沖洗,后一道采用密封液沖洗,當第一道密封泄漏時,會泄漏到后面一道密封中,隨之Plan52虹吸罐中液位升高,壓力也隨之升高,壓力開關隨之報警,總之Plan52就是前面Plan11一道保護性的密封,使泵運行更可靠。通過逆向工程國產化,曾用過彈簧串聯機械密封和波紋管面對面雙端面機械密封,但是使用效果都不好。
先后曾經出現以下問題:
(1)密封采用循環水,潔凈度不夠 不管彈簧還是波紋管密封,外側密封都是軟對硬的端面配對,一旦雜質進入密封端面,會使摩擦副受損,導致密封失效。另外如果從第一道密封泄漏介質具有聚合的特性,雜質可能會加劇介質聚合,聚合物會影響機封的使用性能。
(2)摩擦副散熱效果不好 以前波紋管失效密封曾發現金屬變色問題,這應該是溫度過高所致。波紋管機封安裝的徑向尺寸太小(小腔密封),無法設計將緩沖液引向機封端面的導流及泵送循環結構,緩沖液起不到帶走摩擦熱、攪拌熱的降溫作用。
(3)循環管路不暢,循環效果不好 彈簧串聯密封的外側密封靠泵送環帶動緩沖液循環帶走熱量,泵送環產生的壓頭有限,循環管路的管徑細小產生的程阻大,會導致緩沖液循環不暢,甚至不循環,起不到給密封循環降溫的作用。
三、優化方案
1.采用PLAN54密封方案